一根自研电信管“盘活”小伟人企业

未知 2022-11-19 11:07

一根自研电信管“盘活”小伟人企业 

工人将制品运至空旷处打包等待发货。

一栋三层楼的出产车间,原材料从顶层进入出产设备后,经过混合、加料,一根管线制品便从坐落一层的圆锥形挤出机出产出来,整个出产流程如此循环往复,24小时不停歇。坐落东西湖辛安渡街的武汉亚联塑业有限公司(下称“亚联塑业”),是一家出产电力管、通信管的湖北省专精特新“小伟人”企业,产品应用于国家电网、中国移动、中国联通等企业,然而多年前这家企业却一度捉襟见肘,终究依靠自主立异“妙手回春”。

出产车间里,一根根波纹状的橙色管正加紧出产,出产负责人刘幼兵时不时盯着挤出机,做好数据记载。“这台机器,在其他地方都是单螺杆或双螺杆,只要咱们这台,是三螺杆。”

这多出的一只螺杆,其实是被“逼”出来的。亚联塑业总经理黄九环说,这家企业2005年景立时,运营较为困难,不只产能跟不上,因为出产过程中会发生粉尘,招工也困难,企业一度难以为继。

要改动局势,首先要解决粉尘问题。刘幼兵介绍,出产管道需求用到多种原材料,在加料及搅拌环节,有些原材料因为分量较轻,会飘浮空中,难以沉降,于是企业决议购买加料机,用机器自动加料代替以往的人工加料。然而,原材料进入挤出机内,有些分量过轻的质料依然飘浮,挂在机器内壁,无法很好地进行混合导致出料不均匀,便会影响产品质量。

这一难题,终究由经验丰富的厂长李明华破解。“已然原有的双螺杆不足以让较轻的原材料沉降,那就想办法再加上一个螺杆,经过旋转将原材料往下压,使下面的两个螺杆吃料饱满。”这一看似简单的改造,不只让企业取得技能专利,还大幅度提升了管道出产的合格率,产品制品率直接从92%提升至98%。

黄九环说,除了降尘、提效,在产品的冷却环节,还完成了节能降耗,“冷却水是循环使用的,除了自然蒸腾,几乎没有糟蹋”。

党的二十大陈述提出,必须坚持科技是第一出产力、人才是第一资源、立异是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、立异驱动开展战略,开辟开展新领域新赛道,不断塑造开展新动能新优势。黄九环算了一笔账,经过近年来的继续技能改造,每位工人的日出产能力从3吨提升至6吨,但每个人的日工作量却减少了,企业人力成本也降低了。目前,亚联塑业年出产能力超越两千吨,是技改前的一倍。

 

标签